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1.
通过断口分析,金相组织,成份分析以及数字化图像测量等手段,详细地分析了发动机燃油回油管钎焊工艺质量,并通过几种不同燃油回油管钎焊工艺质量的差异,找出造成钎焊工艺质量不合格的原因,指出焊缝强度不高的原因是焊缝中存在的大面积疏松,焊缝间隙对焊接质量有重要影响,并提出了相应的改进措施。  相似文献   
2.
铝锡合金轴瓦制造缺陷分析   总被引:6,自引:1,他引:6  
根据生产中存在的质量问题,分析了“白点”现象的微观本质,指出“白点”缺陷是由于加工过程使铝锡合金材料内部缺陷显露出来而造成的。分析了瓦带生产的全过程,找出了产生缺陷的工艺原因。在上述分析的基础上探讨了合金熔铸工艺、退火工艺的改进方法。提出的改进措施,在改进后的工艺试验中得到了验证。  相似文献   
3.
比较了两种加工12.9级螺栓的滚丝轮的在材料使用、制造工艺方面的差别,并分析了它们在使用过程中失效的形式及原因。  相似文献   
4.
EBSD分析技术及其在材料科学研究中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了EBSD技术的基本原理、试验分析方法。通过安装EBSD附件的扫描电子显微镜,可以对块状样品进行亚微米级的晶体结构进行分析,使显微组织形貌观察、微区化学成分分析及晶体学数据分析相互联系起来,拓展了扫描电子显微镜的功能及应用。  相似文献   
5.
某发动机运行一段时间后,拆检发现排气门盘底部存在黑色斑点区。为此,对该区域进行了化学成分分析、宏观/微观分析、能谱成分分析及金相分析。结果表明:斑点区产生的原因是排气门盘底部经高温腐蚀形成了腐蚀坑;腐蚀坑内存在S元素,并认为由于S形成的化合物沉积在排气门盘底部,腐蚀并破坏了排气门表面形貌。  相似文献   
6.
某车型直拉杆总成中的球头销在使用中发生断裂,分析发现:在球头销颈部断裂部位存在异常淬硬层。通过模拟试验分析,异常淬硬层的产生原因与该部位存在原始裂纹有关。异常淬硬层产生机理:球头销颈部圆角处有原始裂纹存在,因此在感应淬火过程中,尖角效应下[1],球头一侧的磁力线被球头尖角吸收,造成圆角处无感应电流,从而导致圆角未淬上火,淬硬层分布异常。  相似文献   
7.
某厂曲轴在感应淬火后,在探伤过程中发现连杆轴颈表面有裂纹存在.对裂纹形貌及组织分析发现,裂纹处的淬硬层过渡区存在异常现象.通过分析认为,异常的淬硬层过渡区形貌与在感应淬火前就有裂纹存在有关.为进一步分析裂纹的性质,对裂纹断口进行扫描电镜分析,发现了大量的过烧组织,如晶粒粗大、晶界烧熔等现象.研究结果表明,该裂纹产生于锻...  相似文献   
8.
周家文  冯继军 《汽车科技》1999,(1):17-19,25
阐述了高锡铝合金轴瓦在拉削过程中形成“白点”缺陷的原因,并对缺陷的属性进行了分析判断,为避免缺陷提供了依据。  相似文献   
9.
采用扫描电子显微镜等仪器对康明斯柴油发动机高压油管的原材料,颗粒度检查试样以及制造工序铁屑与萃取物进行检测分析,探讨油管中颗粒物质的来源,并对提高清洁度水平提出建议。  相似文献   
10.
12.9级缸盖螺栓的延迟断裂分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
两件12.9级气缸盖螺栓发生延迟性断裂,根据螺栓的失效形式,结合螺栓的生产及装配工艺,分析了导致螺栓发生延迟断裂的影响因素,探讨了材料方框偏析对高强度螺栓可能产生的影响,提出了防止高强度螺栓发生延迟断裂的措施。  相似文献   
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