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溜放车组的间隔控制直接影响着驼峰的推峰速度和解体能力.目前所采用的间隔控制方法基本上沿用着人工控制所获得的经验,自动化后可以接近或达到稳定的人工控制水平,但不能保证繁忙驼峰高速推峰的要求.本文针对驼峰间隔制动位控制问题,提出了新的控制数学模型--等间隔控制模型,探讨提高推峰速度的途径.根据数学模型进行的仿真试验获得的数据说明,当减速器控制精度保持在均方差为0.5 km*h-1时,在难易不利组合隔钩溜放时,推峰速度可以从当前的3 km*h-1~5 km*h-1提高到6 km*h-1,使平均推峰速度达到7 km*h-1以上,可以实现自动化驼峰日解体能力5 500辆以上的运营要求. 相似文献
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介绍了毫米波驼峰测速雷达存在的问题和改进的方法.分析了降雨对毫米波雷达的干扰机制,采用圆极化波抑制干扰的原理和试验结果. 相似文献
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编组站解体作业过程溜放钩车时隔控制的分析与研究 总被引:2,自引:1,他引:1
本文介绍了在编组站解体作业过程中对溜放钩车进行时隔控制的概念,分析研究溜放钩车时控制的必要性,提出了一种新的溜放钩车时隔控制方式。在理论分析,计算的基础上,对溜放钩车时隔控制新方式的可行性进行了充分论证,并阐述了溜放钩车新时隔控制方式的实现方法。 相似文献
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驼峰调车技术研究开发的形势和对策 总被引:1,自引:1,他引:0
本文回顾了我国驼峰调车技术发展的历史,总结了铁道部科学研究院在驼峰现代化理论和实践上所作的贡献,以及该专业发展的主要经验,分析了当前的形势,并提出了重振专业优势的目标和对策。 相似文献
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减速器一绳牵引推送小车点连式调速系统作为科研成果于1984年通过铁道部鉴定,当时人们对其安全性,适用性及能耗合理性有不少疑虑。作为工程,徐州北下行系统1988年投产,上行系统1992年投产,五年来实用证明,所有疑虑都是不必要的,几经改进,系统和相应的技术设备已完全成熟。本文对该系统的关键技术,包括调速原理,批靶算法,流量稳定,控制方法等作了全面论述,介绍了有关设备的改进情况,总结了实际运营效果。鉴 相似文献
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