发动机涂装线喷涂机器人系统防撞方案的策划与实施 |
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作者姓名: | 黄岗 郭敏 张西巍 万阳 朱旭超 |
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作者单位: | 安徽华菱汽车有限公司,安徽马鞍山 243061;重型专用车发动机安徽省重点实验室,安徽马鞍山 243061;安徽华菱汽车有限公司,安徽马鞍山 243061 |
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摘 要: | 随着智能化技术的不断发展,企业越来越多的利用机器代替人工进行作业,这个过程中衍生出了具有各种功能的机器人,机器人技术也得到了广泛的应用。然而在实际使用过程中,因各种工况的差别,同一款机器人技术也不可能完整的复制,因此各种问题也随之而来。机器人本身只能够按照既定的轨迹运行和作业,感应装置反馈的信息就是它的眼睛,一旦眼睛出了问题,就会发生碰撞工件、不能和产品输送系统同步等系列问题,本文以某公司喷涂机器人系统为例,简要阐述其防碰撞方案的策划与实施。
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关 键 词: | 智能化 轨迹 感应装置 策划与实施 |
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