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发动机的密封性是判断发动机性能的重要指标.传统的方法来判断发动机的密封性通常要测量汽缸压力、汽缸漏气量、窜气量等.上述指标测量起来非常繁琐且非专业技术人员很难测量准确. 相似文献
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<正>例1故障现象:一辆配备DFL1120型底盘的抽油管拉运车,当不使用驻车制动时,感载阀排气口大量漏气;当使用驻车制动时,感载阀排气口不漏气。漏气量大,大约一下午的时间, 相似文献
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制动时制动阀有漏气声 当踩下制动踏板不动时,在汽车挂车制动阀处从排气口向外有不停的漏气声,但在松开制动踏板后制动阀处却没有漏气声.一般情况是挂车制动阀或挂车制动分配阀有故障,但前者可能性较小.检查时,在挂车储气罐内有了一定气压后,先将气路开关关闭,然后踩下制动踏板并保持制动踏板位置不动,注意听挂车制动阀处是否有不停漏气声.如果这时能听到不停漏气声,则挂车制动阀有故障;如果没有,则挂车制动分配阀可能有故障.如果挂车制动分配阀有故障,则应重点检查分配阀活塞和皮碗是否脏污或破损. 相似文献
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电控净化冷凝器的结构及工作原理与维护 总被引:1,自引:0,他引:1
目前.采用气制动形式的各型汽车的制动介质,是由汽车发动机驱动的空气压缩机产生的压缩空气势能作为唯一的制动能源。输出温度可达160℃以上,而且空气中饱含着大量的水分、油污等杂质。如不进行有效处理就直接输人到制动控制元件中,水分容易使制动系统中的制动管路锈蚀、堵塞。油污等杂质粘附在活动件的表面.如不及时排放,会严重影响密封性和制动元件内部橡胶件的使用功能及工作寿命.产生行车安全隐患。为克服上述弊端,全面提高汽车行驶安全性能。黄海客车在客车的制动系统中安装了电控净化冷凝器。电控净化冷凝器可采集每次制动灯信号.自动排污一次。排放效果显著,可全面提高气制动装置的使用可靠性、使用寿命及整车安全性能。 相似文献
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进气系统密封性的好坏和点火性能的好坏以及空燃比的大小,是影响汽油发动机性能好坏的三大要素。检测进气系统密封性常用的方法有气缸压缩压力检测法、气缸漏气量(或漏气率)检测法、曲轴箱窜气量检测法和进气管真空度检测法等,表1为四种检测方法的比较。检测的部位如图1所示。 相似文献
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汽车发动机水泵水封气密性测试系统 总被引:1,自引:0,他引:1
经分析指出,当使用压缩空气作介质,采用传统方法测量水泵水封的漏气量时,存在着检测时间长和精度低等问题。介绍了一种利用差压法测定水泵水封漏气量的测试系统。该系统能进行水泵水封的静态和动态密封性试验,并同时获得其密封特性曲线,且使检测效率和检测精度明显提高。 相似文献
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一辆双管路气制动式大客车,路试制动性能时,两前轮无制动。 观察双针气压表指示的制动空气压力都在780Kpa左右。踩住制动踏板,制动系统无漏气;两前轮制动分泵推杆推出长度、制动调 相似文献
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制动系统的工作良否是大型车能否安全运行的关键,而制动系统的好坏,又在很大程度上取决于制动系统是否漏气。本文主要介绍了大型车制系统制动漏气检验。 相似文献
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根据市场需求,在短期内设计开发EQ6710KS3气制动客车底盘,着重介绍了气制动系统的设计、总体布置及制动指标校核计算。 相似文献
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通过对盘式制动器结构和工作原理进行分析,开发了基于LabVIEW的制动器低压气密性测试系统。该系统硬件搭建简单、成本低,可振性高,测试功能主要由软件完成,测试精度和实时性比传统仪器有显著提高,并可完成数据的采集、显示、记录及报表输出等功能。该系统现已成功应用于企业装配生产线,为制动器零件新产品开发提供了准确数据,并为实现智能装配检测提供了技术平台。 相似文献
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以Knorr和Wabco公司的气压盘式制动器为研究对象,从气压盘式制动器的结构特点、制动间隙的调整、摩擦元件、与车桥的匹配等方面对其性能及影响因素进行探讨。 相似文献
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气压鼓式制动器制动底板的设计对汽车行驶安全性是非常重要的,这里应用有限元分析方法对某制动器底板的应力进行分析,为该制动器底板的设计提供可靠的理论依据. 相似文献
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富水砂层与黏性土地层等普通地层相比,其孔隙率大、渗透性强、含水量大,在此类地层中带压进舱作业的难点是地层气密性封堵难度大。在高压环境中,为了尽量减小气体的逃逸,以西安地铁3号线土压平衡盾构在全断面富水砂层中成功带压进舱为依据,通过采用盾体外部膨润土泥浆封堵、掌子面用高效能泥浆形成泥膜封堵、盾尾采用加大同步注浆量和盾尾油脂注入等方法,以及一系列气密性检测等措施,成功进行了带压进舱作业,并得出土压平衡盾构全断面富水砂层气密性封堵的方法及气密性合格的判定方法。 相似文献
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B. Assadsangabi F. Daneshmand N. Vahdati M. Eghtesad Y. Bazargan-Lari 《International Journal of Automotive Technology》2011,12(6):921-932
In this paper, first a new design for a disk-type magneto-rheological (MR) brake for automotive applications is proposed and
then, a finite element analysis is performed to analyze the resulting magnetic field intensity distribution within the MR
brake configuration. This finite element model of the brake is then utilized in a optimization process which incorporates
Genetic Algorithm (GA) to obtain optimal design parameters. The optimization process goal is to increase the braking torque
capacity of the brake while keeping the weight of the brake as low as possible. Although, the braking torque of the present
design is larger compared to the previous designs, the braking toque capacity of the present design is still smaller than
the required braking torque for automobiles. 相似文献