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本文揭示了内燃机车柴油机合金铸铁缸套采用离子氮碳,离子硫氮碳和离子氧氮碳共渗工艺所获得的化合物层形貌, 厚度,相组成和共渗层硬度分布的特点及其变化规律,在此基础上,对其抗穴蚀性能进行了实验研究。结果表明,经离子氧氮碳共渗处理获得的由Fe3O4+Fe2~3(N,C)组成,能包复表层石墨的高硬度致密复合化合物层,具有较高的穴蚀抗力。最后,对离子多元共渗缸套的穴蚀过程及提高其抗穴蚀性能的途径进行了探讨。 相似文献
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介绍了HT9961N可编程氮势控制系统,同时研究了氮碳共渗温度、时间、供氨量和炉压对35Cr鄄Mo钢的渗层深度、表面硬度和硬度分布特性的影响,并获得最佳工艺参数。 相似文献
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林其祥 《铁道机车车辆工人》2003,(2):1-3,9
在渗碳零件的技术要求中,对渗碳淬火后的硬化层深度一般只有α1~α2的渗碳淬火硬化层深度和淬火后表面硬度的最终技术要求.然而许多产品在渗碳淬火后还需进行磨削精加工,因此零件在进入渗碳工序之前都留有一定的磨削加工预留量δ(单边留量).这就要求零件在进行渗碳淬火时其硬化层深度必须大于技术要求中的硬化层深度,才能保证零件磨削加工后的硬化层深度符合技术要求. 相似文献
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气体硫氮共渗是气体反应型表面改性处理方法中的新工艺,能用一道处理工序在工件上形成提高耐热胶着性、耐磨性的化合物层。介绍了对球墨铸铁制造的液压机械滑动构件实施气体硫氮共渗处理,研究了处理后材质的特性以及所取得的效果。 相似文献
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吴志锋 《铁道劳动安全卫生与环保》1987,(3)
小氮肥厂的含氰废水来源于造气工段的洗气塔下水和脱硫工段下水,排放之废水含氰量在12~26mg/L、含硫量在6~18mg/L,每年排放不符合排放标准的废水为68.8万吨、含氰折纯量为3.4吨,严重污染了地下水和环境。 相似文献
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传统盐浴氮碳共渗技术产生的CN-与其他阳离子结合,会产生剧毒物质,而硫化物的加入可以控制CN-的含量.通过对比试验,确定了在盐浴氮碳共渗过程中加入硫化物的工艺,并分析了该工艺相比于传统盐浴氮碳共渗工艺的可行性和有效性,提出了氰离子可控的低温盐浴氮化技术. 相似文献
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危红 《铁道劳动安全卫生与环保》1987,(4)
金属热处理的氮化工艺过程中,会产生大量的废氨气。氨气具有特异的刺激性气味,并具有毒性,大量排放未经处理的氮化炉废氨气,会严重污染环境。我厂氮化炉废气,由于排放量大,浓度高,曾造成过局部环境的污染。鉴于这种情况,我们对氮化工艺产生的废氨气进行了治理。 相似文献
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本文就渗碳淬火的高能耗现状,从环保性和低成本的观点出发,介绍了缩短渗碳淬火处理周期的具体措施、先进的新型高性能连续式渗碳淬火炉的概况、采用碳氮共渗淬火处理技术在提高钢质齿轮零件表面硬度、抗回火软化性及点蚀疲劳强度方面的效果。 相似文献
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通过对零件表面渗硼产生变形的分析,找出了引起变形的主要因素,提出了解决问题的方法。其中在不改变渗硼工艺的前提下,通过改变机械加工工艺规程来保证渗硼零件的技术要求,同时又减小变形,是最简便又可靠的方法。 相似文献
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介绍箱梁预埋铁件多元合金共渗+达克罗+封闭层处理的各项材料的组成、性能及使用后的效果,并且重点介绍达克罗+封闭层处理的耐腐蚀机理、屏蔽作用、钝化作用、阴极保护的各项效果的综合防腐处理技术及施工工艺流程,为在以后的有关综合防腐处理的工程提供借鉴和参考。 相似文献
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利用含氮、碳、硫等元素的混合气对内燃机车柴油机活塞环用合金铸铁试样及活塞环工件进行离子硫氮碳共渗,研究了气体组成、温度和时间等工艺参数对化合物层组织形貌、相组成及厚度的影响。结果表明:对合金铸铁进行离子硫氮碳共渗,与离子氮化或离子氮共渗比较,可有效地提高化合物层的ε相含量和厚度,明显地改善组织和层厚均匀性;通过改变工艺参数,可方便地控制化合物层的厚度及相组成,获得以ε相为主、具有一定厚度和良好均匀 相似文献
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《铁道标准设计通讯》2017,(8):121-124
地铁盾构管片预埋槽道因处在隧道封闭潮湿的环境中,加之有些地区因地材和水质原因,混凝土具有的一定强碱性,这对预埋槽道的防腐技术提出了一个更高的要求。但是国内至今也没有关于地铁盾构管片预埋槽道的国家技术标准,已使用或者正使用预埋槽道的地铁隧道工程中,设计对预埋槽道的绝缘、防腐能力要求过于笼统模糊,使其无法进行定量检测,从而难以保证其绝缘和防腐质量。通过工程实践以及理论研究,对地铁盾构管片预埋槽道的绝缘层、防腐层提出具体的技术指标和应用环境,以便指导预埋槽道的设计、制造和检测,并为建立国家规范提供技术支持。研究结论:在考虑地铁隧道杂散电流的情况下,预埋槽道绝缘封闭层应通过试验检测其绝缘性、阻燃性、软化点等9个指标来确定其性能,且采用绝缘层封闭层+铝锌多元合金共渗防腐是可行的。在不考虑地铁盾构隧道杂散电流的情况下,采用镍锌合金共渗防腐是可行的。 相似文献
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宋志蓝 《铁道劳动安全卫生与环保》1984,(2)
随着我国电镀工业的不断发展,所产生的废弃物质有增无减,对环境的污染也愈益严重,因此如何进行回收利用,已成为电镀及环保专业人员密切重视的研究课题。我厂是一个承担内燃机车零部件产品的工厂,电镀规模属中小型,主要任务是为内燃机活塞及其它零件镀铬,镀铬液有47001,每月承受镀铬面积8000~10000dm~2,废水排放量2T/h,处理前车间 相似文献
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蔡世明 《铁道劳动安全卫生与环保》1981,(4)
现今工业锅炉烟气已成为城市中污染大气的主要来源之一。以煤作为燃料的锅炉,如果沒有净化烟气的装置,那么烟尘将完全排入大气中,严重污染大气。沸腾炉就更为严重。我厂有一台4吨25公斤的沸腾炉,自己设计配套装上一台水洗玻璃球颗粒层除尘器,除尘效果好;结构简单,投资少;运行可靠。当沸腾炉操作 相似文献
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为了处理少量超高浓度含氰废液 ,采用碱性氯化法、二氧化硫—空气法联合处理法对 30L超高浓度含氰电镀废液进行处理 ,氰去除效果好 ,同时可沉淀去除有毒的重金属 ,排水达到GB8978— 1996污水综合排放标准。可供同类污水处理方案设计和管理者参考 相似文献
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中等压缩性土在我国分布极为广泛,是我国高速铁路路基的主要承载地层。面对毫米级工后沉降控制要求,研究中等压缩性土地基处理方式对高铁路基设计与建设具有重要意义。通过现场试验,分析了不同地基处理方式下高铁中等压缩性土地基沉降变形规律。研究结果表明,中等压缩性土地基沉降实测推算值明显小于理论计算值,为计算值的0.6~0.8倍;路基填筑完成时,中等压缩性土层沉降完成比例约为50%,预压9个月后,完成比例为90%~95%,若能保证1年以上的预压期,可不考虑其对工后沉降的影响;砂桩加固可加快填筑期间的沉降完成比例,但由于该层土沉降完成较快,不处理、部分处理、全部处理在预压9个月后三者沉降无明显差别。本文研究成果可指导高速铁路地基处理方案选择。 相似文献
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孙中和 《铁道劳动安全卫生与环保》1981,(2)
旧的手工焚火方法是将煤一锹锹由炉门投入,要求勤投、少投、快投、投匀。这种作业方法,一方面由于经常开启炉门,冷风不断侵入炉内,降低了火室温度,再加上新煤层覆盖后阻力增大,通风力减弱,因此使一部分煤粒和可燃气体不经充分燃烧,就白白的从烟囱跑掉;另一方面由于间断性的清炉,使一部分生煤从炉条落下,增加了机械不完全燃烧。总之,旧的焚火方法存在着烟囱冒黑烟,煤炭浪费大的缺点。厚煤层逆向燃烧方式,杜绝了旧焚火方法带来的弊病。采用这种燃烧方式,只是需要设置一台鼓风机,在炉条下部引进一根直径100~150毫米的风管。鼓风机的风压一般选为100~150毫米水柱(指煤层厚度为300~450毫米而言),风量以每平米炉条面积需用1600立方米/小时为宜。20马力(即蒸 相似文献
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针对目前既有开通高铁及客专电气化铁路接触网用铝镁硅铝合金铸锻件在复杂、特殊污染环境线路上出现的腐蚀现象,对其采取了表面微弧氧化防腐耐磨工艺处理,通过分析微弧氧化过程中处理液的成分、处理温度、电流密度、氧化处理时间及封闭工艺对微弧氧化膜层的影响,最终选择确定一种性能优良、工艺能耗低的铝镁硅铝合金铸锻件表面微弧氧化膜层制备工艺。 相似文献