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以冷轧薄板生产线为应用背景,提出了一种以西门子S7-400PLC为核心的冷轧机厚度控制系统控制方案。介绍了冷轧机厚度控制系统的运行原理,系统的硬件和软件配置、功能块的组成、数据流信息的处理及厚度控制器的实现方法。实践证明,系统有效提高了冷轧机的轧制精度,性能指标满足实际生产的需要。 相似文献
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新型消防船的自动控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
新型消防船具有强大的综合消防能力与灵活的船舶操纵性能,其动力装置与对外消防系统实现了高度自动化、智能化控制。本文阐述了系统的控制对象与控制要求,介绍了控制系统的组成及功能,回顾了系统联调中出现的问题,给出了实船试航的结果。 相似文献
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以冷轧薄板生产线为应用背景,提出了一种以西门子S7-400PLC为核心的冷轧机厚度控制系统控制方案.介绍了冷轧机厚度控制系统的运行原理,系统的硬件和软件配置、功能块的组成、数据流信息的处理及厚度控制器的实现方法.实践证明,系统有效提高了冷轧机的轧制精度,性能指标满足实际生产的需要. 相似文献
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新型消防船具有强大的综合消防与灵活的船舶操作性能,其动力装置与对外消防系统实现了高度自动化,智能化控制。阐述系统的控制对象与控制要求,介绍控制系统的组成与功能,并回顾了系统联调中出现的问题,给出了实船试航的结果。 相似文献
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监控系统的功能与性能是反映船舶自动化水平的重要标志,介绍德国设计制造的新一代自动监控系统,用对照比拟的方法,阐明了以微处理器为核心的监控系统的优越性能,以及它在无人机舱船舶中所起的重要作用。 相似文献
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王启志 《上海海运学院学报》2001,22(3):113-115
工业控制系统常发生的故障是执行机构和检测装置的故障,且故障信号是多突变性的。传统的Fourier分析由于在时域缺乏空间局部性,只能确定一个函数奇异性的整体性质,而难以确定奇异点在空间的位置及分布情况,难以检测到突变信号。小波变换具有空间局部化性质,而且时域窗和频域窗的宽度可调节。对系统的输入、输出信号进行小波变换,利用该变换求出输入输出信号的奇异点。仿真实验证明了小波变换在故障检测中所具有的优越性。 相似文献
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针对耙吸挖泥船提高施工效率、减少人工成本和燃油消耗问题,进行疏浚管系作业全自动控制系统的研究。在挖泥船疏浚作业时,由于环境和操作流程复杂,传统的半自动疏浚集成控制系统,在多人操作时,会出现泥浆堵住疏浚管路的问题。设计了疏浚管系闸阀控制器(ADSS)、低浓度排放控制器(ALMO)、自动泥门控制器(ABMC)和高压冲水泵控制器(AJC),来实现疏浚挖泥管系全自动控制系统,提高泥浆流速、降低泥浆浓度,防止泥浆堵管,同时减少人工成本,降低燃油消耗,使耙吸挖泥船挖泥施工效率得到很大的提高。 相似文献
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介绍了一种基于PLC技术的全自动常温常压卷染机控制方法,结合硬件与软件对速度、张力、温度、计道、液面和补液等的控制原理和方法给予了详细介绍. 相似文献
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以连云港市盐灌船闸为例,对船闸自动控制系统应用一年来PLC的运行环境、日常维护、故障检修等进行总结,对水位计、限位开关等主要电气元器件的养护与优化进行分析,并对船闸液压、机械设备日常维护和常见故障处理进行探讨.总结了船闸自动控制系统的养护与检修方法. 相似文献
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升降横移立体停车设备控制系统优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了基于可编程控制器(PLC)的车库控制系统,简述了多层升降横移立体停车库工作原理、结构特点,通过PLC软件设计及其优化,实现了立体车库的自动控制。 相似文献
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船用废气锅炉自动控制系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对早期采用传统控制系统存在的不足,以某轮废气锅炉为例,根据该轮蒸汽系统的技术要求与废气锅炉的运行特点,开发以台达DVP14ES00R2 PLC的自动控制系统,提高了该废气锅炉运行过程中的精确控制、节约耗能和抗干扰等方面的要求. 相似文献
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介绍了用可编程控制器PLC改造高压空压机站的设计方法.改造后的高压空气压缩机站自动控制系统的工作稳定性和可靠性都得到了极大的提高,操作环境得到了改善,对同类设备的技术改造具有较高的参考价值. 相似文献
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文章对消磁船消磁、电力推进控制系统的自动开关电磁闭锁,从电路设计和PLC软件编程等方面进行了分析和优化设计.电磁闭锁其功能涵盖了控制系统故障诊断和故障处理,从而提高了舰船的安全性. 相似文献
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设计一种基于PLC的大型船体分段液压自动对中合拢控制系统,能够快速准确地进行船体分段的顶升、平移、位姿调整及行走对接,从而实现了船体分段合拢对接作业的自动化,可减少大型吊车的占用时间,提高作业效率,并具有安全、可靠、低作业成本等优点. 相似文献
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针对传统无人艇控制系统集成度低、可靠性差、通信距离有限等问题和在运动控制中存在的艇身水动力系数不确定性,加上外界风浪流的干扰等非线性因素,设计开发了一种小型无人艇集成控制系统。首先详细阐述了该集成控制系统的硬件结构、软件工作模式、控制模型及运动控制算法,使用 Matlab/simulink工具箱进行速度、航向及深度的运动控制仿真实验。然后以自研的无人艇样机为实验对象进行下水实验。最终计算机仿真和实物下水试验结果表明,所设计的运动控制器不仅能实现艇上各传感器的数据采集与通信功能,下达和反馈运动控制指令的功能,也可以在一定外界干扰下跟踪运动控制中的期望目标,实现控制要求。 相似文献