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为提高汽车凸轮轴热锻模寿命,对4Cr3Mo2NiVNb(HD)电渣钢进行了力学、热稳定性及热疲劳等性能试验,并进行了综合性能研究;试验结果表明,选用HD电渣钢,采用改锻-锻热固溶调质予处理与复合强化处理新工艺,与原3Cr2W8钢制该模常规热处理工艺比,消除了早、中期失效,提高寿命8~10倍,被誉为寿星模,可产生显著经济和社会效益。 相似文献
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为提高汽车转向节锻模的寿命,选用3CrMo3VNb电渣钢,采用复合强化处理工艺,使模具寿命提高1.5倍。 相似文献
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用于汽车螺帽热锻凹模的35CrMo3W2V(简称MH1)是新型热作模具钢。2常规热处理工艺,使风批处理热凹模寿命相差悬殊。采用复合强化新工艺,消除了导致早期失效的链状化合物,使热锻凹模使用寿命大幅度提高。 相似文献
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分析工程实际中热锻模具的失效原因,介绍了近年来国内科研工作者的研制新型模具材料,改进模具材料热处理规范、寻求各种表面强化处理方法和模具表面的修复技术、优化模具设计以及模具制造工艺的变革等方面所做的一些研究,为提高热锻模具的使用寿命提供了改进方向,对工程实际有一定的指导意义。 相似文献
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本文就4Cr2NiMoV钢的工艺性能,锻造及其传动轴热锻模复合渗碳强化处理进行了介绍。与原5CrMnMo钢常规热处理相比,消除了早中期失效,使用寿命提高了4-6倍。 相似文献
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选用新型热作钢3Cr2MoWVNiRe制造机连杆热锻模,又相应采用了双重淬火复合渗强化处理新工艺,从而使锻模寿命大大提高,由原有50CrMnMo制,经常规热处理的不足千件,上升至万件,现将有关试验介绍如下。 相似文献
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对45钢凸轮轴进行不同的预先热处理和最终感应淬火试验,分析试验表明,采用火代替调质预先处理工艺是可行的,达到了节省能源的提高经济效益的目的。 相似文献
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目前国内使用的锤锻模大多采用5CrNiMo、5CrMnMo,以我公司来讲,我们的锻造毛坯大多是中小型锻件,宜采用5CrMnMo、5CrNiMo材料制作的模具。根据我们多年的实践经验,锤锻模模具失效的原因,大都集中在以下几个方面:常因型腔尺寸磨损和产生纵向裂纹、横向裂纹、以及网状裂纹(龟裂),即所谓热疲劳裂纹而报废。造成这些失效的原因是多方面的,既有原材料的问题、模具毛坯锻造金属的组织成分、模具毛坯锻造温度的合理选择、模具的几何形状、模具的热处理工艺及质量等。现就以我公司5CrNiMo、5CrMnMo为材质的热锻模,根据模具使用条件常用的几种热处理方法进行分析说明。 相似文献
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热锻模具选材与制造工艺探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了锤锻和热挤压类热锻造模具选材的一般规律和方法;同时,针对目前相关模具寿命较低的问题,从热加工、冷热加工配合角度,提出了相应工艺优化的措施和方法。 相似文献
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热锻冷锻复合工艺及其应用 总被引:1,自引:1,他引:1
介绍了热锻冷锻技术的概况及其在汽车工业中的若干应用实例。指出热锻冷锻复合成形技术将热锻和冷锻技术结合起来使用,可成形高精度的复杂形状零件,用该技术制造零件,可以提高精度、降低成本、效果良好。 相似文献
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本文主要介绍了锤锻和热挤压类热锻造模具选材的一般规律和方法;同时针对目前相关模具寿命较低的问题,从热加工、冷热加工配合角度,提出了相应工艺优化的措施和方法。 相似文献
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