共查询到19条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
本文阐述了我厂高磷铸铁闸瓦的生产工艺存在的质量问题和解决措施。详细分析了高磷铸铁闸瓦化学成份不合格即磷含量偏低的原因,并从原材料成份、断料检斤、电炉内残留铁水和交换铁水控制等方面如何加强工艺和工序控制,以提高高磷铸铁闸瓦化学成份合格率。并提出了彻底解决高磷铸铁闸瓦化学成份不合格的最根本的检测和控制措施。 相似文献
2.
车辆用高磷铸铁闸瓦铸造工艺实践 总被引:1,自引:0,他引:1
通过铸造工艺试验,阐述了高压造型的工艺方案,并根据车辆用高磷铸铁闸瓦的结构特点、材质性能、技术要求,明确提出了如何确保瓦背与瓦体结合良好和瓦背表面不粘铁水以及高磷铸铁的熔炼工艺方法。同时提供了采用冲天炉同一炉次熔炼高磷铸铁以及灰球铁的工艺方法。 相似文献
3.
5.
6.
稀土高磷铸铁闸瓦的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文介绍了稀土高磷铸铁闸瓦的研究思路。讨论了它的宏观力学性能与微观强化机制的内在联系。研究结果说明:稀土高磷铸铁是一种良好的摩擦制动材料,稀土高磷铸铁闸瓦具有广阔的应用前景。 相似文献
7.
8.
通过对高磷闸瓦断裂机理进行研究分析,找出了断裂的内在原因,采取了调整合金元素比例、稀土孕育处理、改进闸瓦弧面尺寸等有效措施,研究开发出了一种抗断裂性能大幅度提高的高磷铸铁闸瓦。 相似文献
9.
为进一步改善合金铸铁闸瓦的制动性能,对陶瓷硬质粒子进行了研究,以使闸瓦具有高性能并适用于高速列车。在车轮与闸瓦间添加SiC(碳化硅)粒子,或提高制高制动性能约20%。添加陶瓷粒子的方式有:喷射SiC粒子;使SiC粒子块与车轮踏面摩擦;在闸瓦内嵌入SiC粒子块。所在这些方式均能有效地提高铸铁闸瓦的制动性能。 相似文献
10.
12.
DF4型内燃机车采用单侧、单闸瓦带闸瓦间隙调节器的独立制动系统。机车轮箍踏面为JM3磨耗型踏面,由外至内由1:10和1:20两段斜面及不同半径的7段圆弧组成。当闸瓦里外偏磨(一般为外侧厚、内侧薄)时,首先,闸瓦与车轮踏面的接触面积减小,机车制动力降低,制动距离加长,且偏磨后的闸瓦一侧到限后整块闸瓦即需报废,导致材料的浪费和运营成本的增加;再者,闸瓦间隙自动调节器是针对闸瓦与轮箍实际接触点进行的,闸瓦间隙的调节依轮箍外侧轮径进行,当缓解后闸瓦在重力作用下恢复中心位置时,闸瓦间隙将会消失或者为负值,长距离运行极易造成轮箍迟缓,威胁行车安全。因此,分析闸瓦偏磨原因并制定解决措施成为我段攻关的一个质量目标。 相似文献
13.
列车制动摩擦材料的制动效果不能光看摩擦系数的大小,制动效果的最终表现是制动距离的长短。高摩闸瓦(片)和高磷闸瓦的摩擦系数差别较大,而在速度90 km/h以下时,其制动距离却相差甚微。两者制动距离的差别主要表现在更高的速度段。 相似文献
14.
15.
分析研究了新高摩合成闸瓦的三元结构体系及对闸瓦理化性能的影响,提出了预防金属镶嵌的措施,并简述了实际装车应用效果及发展方向。 相似文献
16.
17.
针对装用低摩闸瓦转K2、转K4型转向架的既有货车换装高摩合成闸瓦组合式制动梁方案,着重介绍了254×254G型旋压密封式制动缸的方案、结构及试验情况。 相似文献
18.