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相似文献
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1.
本文研究了6Mn14Cr8Ni4Mo3VRE电渣钢经优化工艺复合强化综合治理后使汽车排气阀具有表硬内刚的使用性能,与原5Cr12Mo8Ni5NbWN电炉钢常规热处理工艺比使用寿命提高2-3倍,有显著技术经济效益。  相似文献   

2.
王荣滨 《湖北汽车》1998,(4):30-34,51
电渣重熔HD钢具有纯洁度高、化学成分均匀、晶粒细、组织致密、纵向和横向性能基本接近热塑加工性能优等特点,经复合强化处理后赋予汽车齿轮精锻模表硬内韧的使用性能,具有高寿命。  相似文献   

3.
本文通过对H13电渣钢进行工艺性能试验,采用调质预处理及复合处理强化新工艺,表明应用H13电渣钢制造齿轮精锻模具有显著的经济效益。  相似文献   

4.
本文通过对H13电渣钢进行工艺性能试验,采用调质预处理及复合处理强化新工艺,表明应用H13电渣钢制造齿轮精锻模具有显著的经济效益。  相似文献   

5.
为提高汽车凸轮轴热锻模寿命,对4Cr3Mo2NiVNb(HD)电渣钢进行了力学、热稳定性及热疲劳等性能试验,并进行了综合性能研究;试验结果表明,选用HD电渣钢,采用改锻-锻热固溶调质予处理与复合强化处理新工艺,与原3Cr2W8钢制该模常规热处理工艺比,消除了早、中期失效,提高寿命8~10倍,被誉为寿星模,可产生显著经济和社会效益。  相似文献   

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7.
为提高汽车转向节锻模的寿命,选用3CrMo3VNb电渣钢,采用复合强化处理工艺,使模具寿命提高1.5倍。  相似文献   

8.
曲轴的选材与复合强化处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
各项参数表明50CrMoA新型表面淬火钢是制造发动机曲轴较理想的材料,应用原材料改锻、曲轴模锻、调质预处理及曲轴深层Re-C-N共渗气体软氮化复合强化处理新工艺,可提高曲轴综合机械性能,台架试验表明,曲轴寿命是常规热处理工艺的5倍以上。  相似文献   

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钢的冶金缺陷与汽车紧固件的失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对汽车紧固件在装配和使用中发生的断裂,掉头及开裂等失效现象进行的分析表明,钢材冶金缺陷汽车紧固失效的重要原因,保证原材料质量,防止各种冶金缺陷的产生,是提高汽车紧固件质量和使用性能的主要途径之一。  相似文献   

12.
为提高汽车发动机连杆辊锻成型模使用寿命,选用3Gr3Mo3W2V电渣钢制造,采用复合强化处理,使用寿命高,被誉为寿星模。  相似文献   

13.
选用4Cr3Mo2NiVNbB钢新型压铸模钢材及复合强化处理新工艺技术,经双重淬火,基体具有很高的高温强度、高温硬度、热稳定性、红硬性、抗疲劳强度和抗断裂韧度;型腔表面经Re-S-N-C三元共渗后可获得很高硬度、高耐磨、抗冲蚀、抗粘结和抗疲劳性能,使压铸模寿命提高4 ̄5倍。  相似文献   

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试验选用4Cr3M02NiVNbB(HD)电渣钢制造材质为40Cr的汽车高强度螺栓用热镦开式模,经改锻一锻热固溶调质子处理和C-N共渗加五元共渗复合渗强化处理,代替原5CrMnMo电炉钢制该模的常规热处理,消除了模具的早中期失效,且螺栓坯料表面光洁度高,寿命提高8∽10倍,经济效益显著.  相似文献   

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18.
摩托车发动机连杆铝合金压铸模成形是少无切削先进特种铸造工艺,材料利用率高达95%,可铸造出形状复杂和低粗糙度的薄壁精密铸件.  相似文献   

19.
研究了Cr12MoV电炉钢制汽车紧固阵螺纹滚丝模早期失效分析,选用Cr12MoV电渣钢与科学合理的锻造和进行真空零保温淬火强化处理等改进措施,消除了该模早中期失效。  相似文献   

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