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相似文献
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1.
通过因果图分析了曲轴在磨削过程中砂轮寿命短,加工质量不稳定的主要因素,在确定了砂轮的修整、定位中心孔与顶针的合理匹配和工艺优化等问题之后,取得了延长砂轮寿命,提高生产能力,提高加工质量和降低成本的效果。  相似文献   

2.
LANDIS曲轴磨床数控化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
何晓波 《汽车科技》2005,(4):30-32,29
基于FANUC-0GCC数控系统,采用宏程序开发了LANDIS曲轴磨床自动磨削程序,采用PMC轴控技术开发了砂轮自动修整程序,实现了单通道系统中磨削与修整双任务并行运行,提高了机床的加工效率。  相似文献   

3.
针对曲轴修理中整体式磨削产生的曲轴磨削后装入气缸时活塞顶偏高或偏低,工作时发动机漏油,产生异响或振动,并伴有拉缸、拉瓦现象等问题,分析影响曲轴磨削质量问题的多方面因素,认为曲轴磨削前的校正方法、磨削定位基准和夹紧力、磨削精度是影响曲轴修理质量的关键,并提出了解决措施。  相似文献   

4.
在汽车维修作业中,磨削法是修复曲轴常见的维修工艺。但有些经修磨的曲轴在装机使用后不久,即出现曲轴轴径早期异常磨损、烧瓦、断轴等事故。其成因是多种多样的,有一个重要原因应引起维修人员注意:经过氮化处理的曲轴不能简单使用磨削法修复。  相似文献   

5.
通过对影响曲轴变形的原因进行分析,找到了曲轴磨削后变形的主要因素,对这些因素进行详细地分析与试验对比验证,得出了控制曲轴变形原因的根本方法,进而解决了曲轴磨削跳动超差问题。  相似文献   

6.
磨削发动机曲轴时应注意的几个问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
较详细叙述在磨削发动机曲轴时,应注意它的定位基准、央紧力、连杆轴颈的磨削方法,曲轴精加工产生毛刺、表面撕裂等问题的处理以及磨削竣工后的检验问题;说明出现问题的原因及改进方法。  相似文献   

7.
球铁曲轴圆角沉割滚压试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了球铁曲轴沉割滚压加工工序流程及沉割槽加工工艺,通过试验证明,先沉割后轴颈感应淬火和连杆颈端面磨削,对曲轴疲劳强度没有影响;沉割滚压后,虽然曲轴结构强度下降了28%,但曲轴弯曲疲劳强度提高了169%,弯曲疲劳极限应力可达712N/mm^2。  相似文献   

8.
<正>汽车行业中发动机曲轴、凸轮轴类零件的磨削是重要工艺,汽车业的飞速发展对曲轴类零件的磨削加工也提出更高生产效率的要求,磨削速度亦随之越来越高,随之带来一系列磨削烧伤及应力产生等问题,现就这些磨削质量与技术问题进行探讨。  相似文献   

9.
曲轴关键部位的裂纹是导致曲轴断裂的主要原因之一。因此,控制曲轴裂纹是曲轴生产中的关键质量问题之一。在曲轴的制造过程中,锻造裂纹、材料裂纹、热处理裂纹以及磨削烧伤、磨削裂纹均对曲轴的安全质量构成直接的威胁。  相似文献   

10.
介绍了利用西门子840D这一通用型数控系统和S7-300可编程控制器来实现曲轴止推面的磨削加工,以及为实现磨削工艺的一些技巧和经验。  相似文献   

11.
采用圆角淬火工艺的曲轴在淬火工序完成后,中间挡主轴颈弯曲变形超过0.50 mm的曲轴,磨削时会产生主轴颈磨不出的问题,只能通过增加热定型工序,减少弯曲变形,这样就增加了曲轴的加工成本.为降低曲轴加工成本,设计了一台曲轴修两端中心孔专机.  相似文献   

12.
本文介绍了加二车间两位工人解决曲轴磨削振动的一项操作技巧。  相似文献   

13.
WD615系列发动机有WD615.00、WD615.61、WD615.67和WD615.68等4种型号,分别配装在不同型号的斯太尔、红岩汽车上。笔者根据多年的维修实践,总结出WD615系列发动机的大修工艺具有以下特点:一般不能对曲轴的轴径进行磨削加工;曲轴的轴瓦不能进行镗、磨或刮削等加工;汽缸的镗磨工艺有特殊要求;汽缸的缸垫和一些主要螺栓可重复使用;螺栓扭紧力矩标注有特点;个别零件替换要当心等。不能磨削曲轴的轴径确切地说,一般条件的汽车大修厂不能磨削曲轴的主轴径和连杆的轴径,原因是WD615系列发动机的曲轴表面经过特殊的热处理和软氮化处理,因此表…  相似文献   

14.
主要探讨曲轴轴颈中鼓度磨削的三种方法:成型切入式磨削、成型切点跟踪式磨削和矢量切点跟踪式磨削。前两种磨削方法已经批量应用于曲轴磨削制造过程中,目前矢量切点跟踪式磨削方法实现中鼓度磨削还只是一种概念,从磨削原理、磨削控制、磨削验证三个方面进行分析验证,最终试磨成功,确认矢量切点跟踪式磨削方法可实现曲轴轴颈中鼓度磨削。  相似文献   

15.
为解决多缸机球铁曲轴在热处理方面存在的问题,采用了等温淬火热处理工艺,结果表明,对传统的单缸机曲轴等温淬火工艺进行改进,可在多缸油曲轴上获得应用,效果良好。  相似文献   

16.
《汽车与配件》2012,(46):9-9
日前,天润曲轴有限公司授予勇克集团“最佳供应商奖”,以表彰勇克集团在质量和工艺。物流管理,团队协作和成本效益等各方面的卓越表现。至今天润的生产车间内总共有30台型号为JUCRANKCBN高速磨床加工各类曲轴。通过勇克精湛的磨削工艺,卓越的现场服务和专业的技术咨询,天润的生产更高效,产品品质更高。  相似文献   

17.
李庆友 《国外汽车》1992,(1):49-53,73
无心磨削应用于加工形状复杂的零件,分析气门,喷油嘴针阀的成形磨削,活塞销的高精度磨削,薄壁缸套的切入磨削,喷油泵柱塞的配磨等工艺流程及加工特点;曲轴,凸轮轴多轴颈同时进行切入磨削,采用弹簧增加工件及调节轮之间的摩擦力带动工件尽可能提早旋转,曲轴,凸轮轴在无心磨床上切入磨削多轴颈其生产率高,同心度好,省去粗磨后校直工序,减少精磨余量,变速箱轴的切入磨削从七道工序减少到三道工序,与普通车床及外圆磨床加工方法相比,可节省生产时间50%,。  相似文献   

18.
<正> 曲轴为铬钼钢锻件,除前后两个端面外,所有表面,包括在曲轴上的两个齿轮,均进行氮化处理。曲轴两端各有一个斜齿平齿轮,齿数为45,其节园线速度约为18米/秒,齿轮不经磨削,滚齿后用手工修整。曲轴及装上主轴承盖的曲轴箱示于图14。 主轴颈为146毫米,连杆轴颈为98毫米,允许磨修四次,每次0.254毫米,但每磨小0.508毫米需再氮化一次。 曲轴的轴向窜动量为0.1至0.3毫米,主轴承径向间隙为0.076至0.133毫米。曲轴自由端装硅油减震器,由12个螺栓以70牛顿·米力矩拧紧,重约42.75公斤。曲  相似文献   

19.
二、材料与工艺所决定的曲轴抗力——NJ-70发动机球墨铸铁曲轴强度研究曲轴的制造材料与工艺决定了曲轴的抗力,曲轴的抗力虽然是非主要方面,但到另一发展过程时,它可以上升为支配的地位,例如铸造曲轴的出现,促使了它的空心结构的发展。近年来球墨铸铁获得了广泛的应用,南京汽车制造厂、无锡柴油机厂以及上海、杭州、北京、天津、大连等地的发动机厂和配件厂,都先后采用了球墨铸铁曲轴。为了进一步研究采用低强度材料施以局部强化来提高应力集中处的抗力的合理解决曲轴强度的途径,以及研究适于球铁曲轴的强度计算方法,用NJ-70发动机曲轴做了一系列试验。  相似文献   

20.
《汽车齿轮》1997,(2):19-24
这项工作展示了一条通过砂轮修整方法控制磨加工的途径。通过对材料切除率,表面粗糙度,砂轮使用寿命内的切削力的测试,研究修整对磨削加工性能的影响。这项工作导出重要的结论。  相似文献   

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