全文获取类型
收费全文 | 44150篇 |
免费 | 727篇 |
专业分类
公路运输 | 17447篇 |
综合类 | 11637篇 |
水路运输 | 6919篇 |
铁路运输 | 7299篇 |
综合运输 | 1575篇 |
出版年
2024年 | 252篇 |
2023年 | 792篇 |
2022年 | 913篇 |
2021年 | 1080篇 |
2020年 | 841篇 |
2019年 | 642篇 |
2018年 | 327篇 |
2017年 | 586篇 |
2016年 | 664篇 |
2015年 | 1167篇 |
2014年 | 2294篇 |
2013年 | 2324篇 |
2012年 | 2273篇 |
2011年 | 2713篇 |
2010年 | 2478篇 |
2009年 | 2783篇 |
2008年 | 2854篇 |
2007年 | 2418篇 |
2006年 | 2451篇 |
2005年 | 2241篇 |
2004年 | 1980篇 |
2003年 | 2225篇 |
2002年 | 1646篇 |
2001年 | 1351篇 |
2000年 | 992篇 |
1999年 | 788篇 |
1998年 | 656篇 |
1997年 | 733篇 |
1996年 | 646篇 |
1995年 | 463篇 |
1994年 | 317篇 |
1993年 | 227篇 |
1992年 | 236篇 |
1991年 | 185篇 |
1990年 | 133篇 |
1989年 | 178篇 |
1988年 | 10篇 |
1987年 | 11篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 3篇 |
1965年 | 3篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
991.
992.
株洲航电枢纽施工导流及水流控制 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了株洲航电枢纽施工导流的特点和施工导流方案,根据模型试验成果和坝址自然条件,拟定了合理的围堰断面形式,对围堰进占与截流进行了分析计算,确保了围堰顺利实施,以及工期和投资目标的实现。同时,根据一、二期施工导流的通航水流条件,提出了坝址河段江心洲洲头、左、右汊护坡的防护方案,实现了枢纽安全度汛。株洲航电枢纽的施工导流和水流控制,为工程顺利完工提供了有效的保障。 相似文献
993.
护岸防护工程中防浪胸墙顶高程主要由潮位和波浪爬高确定,在台风频发的沿海地区,由于水深浪大,为了满足防洪设计要求,采用传统的海堤结构断面,需要较高的堤顶及防浪强高度,严重影响景观和后方土地开发利用。本文以某人工岛项目为例,探讨降低防浪墙顶高程和控制越浪的设计优化方案,为工程设计提供参考。 相似文献
994.
为了解决跨接线造成不同电站发电机组输出无功功率不平衡的问题,提出一种改进型虚拟功率下垂控制策略。该方案利用各机组的虚拟无功功率信息,修改虚拟无功电压下垂特性曲线的电压配置,达到提高虚拟无功功率分配精度的目的,进而实现有功功率和无功功率的合理分配。同时,通过自适应修改下垂增益对电压和频率进行二次调节,保证系统电压和频率不偏离额定值。PSCAD中的仿真结果表明,该改进下垂控制策略能够快速有效地改善发电机组输出功率的分配精度,并且提高系统频率和电压质量。 相似文献
995.
水下机器人是重要的水下装备移动载体,可搭载操作机械、样本采集装置和环境传感器等装备以实现多样化的海洋科考任务.本文从水下机器人的类型、导航控制、环境感知、数据采集和样本采样等方面进行概括,分析水下机器人在海洋科考领域的应用技术,展望水下机器人的发展. 相似文献
996.
997.
998.
电力电子变换装置的重要发展方向是高电压大容量,多电平变换装置以电力电子模块(PEM)为基本单元,是实现高电压大容量的重要途径,可靠性是衡量模块化多电平变换装置优劣的重要性能指标。该文以电力电子模块多电平变换装置的可重构控制途径为基础,分析出了中性点移位加故障模块旁路重构法,计算出了多种故障状态下的中性点移位参数,提出了两种中性点移位载波调制(CPSPWM、SFO-CPSPWM)电力电子模块可重构控制策略,并进行了两种控制策略的对比仿真。仿真结果验证了两种载波调制可重构控制策略的有效性及正确性。 相似文献
999.
近年来,各煤炭港口在装卸机械上采用液压传动的日益增多,例如在取料机和堆取料机的斗轮驱动装置、俯仰机构和司机室调平控制,在装船机溜筒回转、摆动、翻车机大臂俯仰、定位车和推车机自动摘挂火车钩头等方面的应用就特别多.这些大型机械都需要几百千瓦的电机来驱动,需要与之相适应的大功率、高效率的液压传动系统来控制.随着高压、高速、大容量液压元件的大量采用,系统振动噪声加剧.因此,研究和分析液压噪声和振动的机理,减小振动和降低噪声,并改善液压系统的性能和工作环境,有着重要的意义. 相似文献
1000.
通过对HXD3机车发生牵引电机过压、过流故障进行测试和对比分析,指出故障主要是机车CI控制电路板(传感器接口电路板)造成.在对故障分析基础之上,分析电机过压、过流的具体原因,并提出具体改进对策. 相似文献