首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   4421篇
  免费   70篇
公路运输   748篇
综合类   460篇
水路运输   1723篇
铁路运输   1458篇
综合运输   102篇
  2024年   30篇
  2023年   97篇
  2022年   125篇
  2021年   124篇
  2020年   96篇
  2019年   62篇
  2018年   42篇
  2017年   43篇
  2016年   51篇
  2015年   110篇
  2014年   233篇
  2013年   192篇
  2012年   286篇
  2011年   269篇
  2010年   246篇
  2009年   307篇
  2008年   302篇
  2007年   205篇
  2006年   239篇
  2005年   243篇
  2004年   155篇
  2003年   180篇
  2002年   124篇
  2001年   115篇
  2000年   105篇
  1999年   75篇
  1998年   56篇
  1997年   51篇
  1996年   61篇
  1995年   46篇
  1994年   44篇
  1993年   31篇
  1992年   34篇
  1991年   39篇
  1990年   29篇
  1989年   37篇
  1985年   1篇
  1965年   6篇
排序方式: 共有4491条查询结果,搜索用时 16 毫秒
921.
调查 X 光机操作员的疲劳现状,了解其工作负荷强度,可为全面、客观、综合地评价 X 光机操作员的疲劳程度提供可靠依据.从人-机-环-管复杂系统出发,分析 X 光机操作员视觉搜索作业引发疲劳的过程.根据视觉搜索作业引发疲劳的特点,从视觉疲劳、心理疲劳和身体局部肌肉疲劳3个方面建立3个一级指标;设计19个二级评价指标,建立 X 光机操作员视觉搜索作业疲劳的二级模糊综合评价模型,对 X 光机操作员的疲劳进行综合评价.利用层次分析法确定一级、二级指标权重,并通过100份有效问卷获得模型中评判矩阵的信息.按照模糊分布的方法,二级指标评判结果是:视觉系统、精神系统和身体局部肌肉处于高度疲劳和重度疲劳状态的人员比例依次为54.9%,50.2%和49%;一级指标综合评价结果是:63%的 X 光机操作员处于高度疲劳或重度较疲劳的状态.按最大隶属度原则,一级指标的隶属度的最大值为0.44,该机场 X 光机操作员总体上处于高度疲劳的状态.  相似文献   
922.
秦宪国 《铁道建筑》2020,(2):120-123
基于轨道不平顺指标与线路捣固作业维修质量的相关性分析结果,设计神朔铁路线路捣固作业决策方法。为说明该决策方法的有效性,利用神朔铁路河西运输段2014年9月—2016年12月共计31次的轨检车检测数据以及该时段内相应的捣固作业维修数据进行实例研究,并与神朔铁路传统的捣固作业决策方法进行对比。结果表明:基于该决策方法的捣固作业策略对神朔铁路捣固作业量和捣固成本的降低效果显著,能改进神朔铁路线路捣固作业计划的编制方法。  相似文献   
923.
倪鑫 《港口装卸》2020,(5):56-57
散货码头抓斗作业过程中,物料进料斗时会产生大量扬尘,传统抑尘设备应用效果较差。研发了一种料斗喷雾抑尘控制系统,运用PLC技术实现料斗抑尘喷雾的远程自动操作,能有效地抑制粉尘的产生,改善作业环境,可为解决类似扬尘问题提供参考。  相似文献   
924.
于娜 《港口装卸》2020,(2):68-70
以传统取样法测定的多种工况下翻车机底层典型位置粉尘浓度为依据,综合考虑现场维修、作业要求以及峰平谷分时电价区别,制订了翻车机底层通风工艺,可有效控制翻车机底层的粉尘浓度,大幅度降低通风机的能耗,保障职业卫生健康,实现节能降耗和降本增效。  相似文献   
925.
港口粉尘污染防治技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了港口粉尘污染现状、常用防治方法,在此基础上对港口粉尘防治的前沿技术——防风网、煤筒仓、煤炭防尘水分自动化管理系统进行了详细的介绍。  相似文献   
926.
潘遵健 《世界海运》2008,31(4):14-15
散装液货船现场作业的监督管理一直是海事管理的重点和难点,结合现场监督管理实践中的认识和体会,总结现场作业过程中常见的隐患并探索其根源,并有针对性地提出一些管理建议。  相似文献   
927.
根据高速铁路有砟轨道综合作业前后的轨道几何状态检测数据, 分析了以大机作业、人工精调和钢轨打磨为主的综合作业对高速铁路有砟轨道几何不平顺的改善情况。分析结果表明: 大机作业、人工精调和钢轨打磨的综合作业可联合改善轨道几何不平顺, 其中, 大机作业对高低、水平、三角坑不平顺的改善率分别为20.95%、12.90%和13.16%, 人工精调对高低、水平、三角坑和轨距不平顺的改善率分别为11.97%、5.56%、7.43%和6.12%, 钢轨打磨对高低和轨向不平顺的改善率分别为4.85%和3.88%, 轨道质量指数在大机作业、人工精调、钢轨打磨后的改善率分别为11.54%、6.91%和1.10%, 因此, 大机作业和人工精调对各个单项不平顺改善效果明显, 大机作业的贡献最大, 而人工精调可在一定程度上改善轨距不平顺, 钢轨打磨对高低不平顺和轨向不平顺进一步改善, 但对水平不平顺、轨距不平顺和三角坑不平顺等改善效果不明显; 经过综合作业, 单项不平顺与轨道质量指数均呈下降趋势, 其中轨道质量指数、高低不平顺、水平不平顺、右轨向不平顺近似呈幂函数趋势降低, 左轨向不平顺近似呈线性函数趋势降低, 三角坑不平顺近似呈对数函数趋势降低, 反映了大机作业对轨道几何状态改善程度高, 人工精调、钢轨打磨进一步改善部分单项不平顺的情况。  相似文献   
928.
  目的  舰载机出动能力是航母综合作战能力的重要指标,而舰载机保障作业调度将直接影响舰载机的出动能力,因此对舰载机保障作业进行合理调度能有效提高航母的作战能力。  方法  通过将舰载机保障作业调度问题转换成车间作业调度问题,建立保障作业调度模型。对传统禁忌搜索算法的初始解、搜索策略和禁忌列表长度进行改进,以减少最大完工时间为目标,提出一种改进的禁忌搜索算法来求解该模型。  结果  通过实验仿真验证了改进的禁忌搜索算法对于舰载机保障作业调度问题的适用性,且该改进算法在计算速度和优化结果方面均优于传统禁忌搜索算法。  结论  改进禁忌搜索算法可以有效地对舰载机保障作业调度问题进行求解。  相似文献   
929.
根据自动化码头的设计要求,水平运输是衔接岸边船舶作业与堆场作业的关键环节,自动导引运输车(AGV)是电磁自动导引装置,采用续航能力8h以上的大容量可充电锂电池作为动力来源,能根据任务指令动态规划路径自动行驶,具有无人驾驶、自动导航、主动避障,以及自我故障诊断、自我电量监控和自我电池更换等智能化特征.在生产过程中,设备控...  相似文献   
930.
回顾了中国铁路自动化驼峰调速技术发展的艰难道路;阐述了中国TDJ减速顶调速技术研究与开发应用的历程;论述了中国TDJ减速顶的诞生与TDJ减速顶调速技术发展30年创立的业绩;提出了为实施中国铁路跨越式发展,中国减速顶及其调速技术开拓创新方向的建议。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号