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相似文献
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1.
随着机车应用水平的不断提高,对机车压缩空气的干部和净化提出也更高的要求,为了防止机车总风缸内冷凝水进入车内各管路而带来的不良影响,安装总风缸自动排水阀装置将是一个值得注意的问题。为帮助大家对该装置的了解,根据目前的应用情况提供几种形式的排水装置供大家参考。机车总风缸,由于压缩空气的冷却而产生的积水,如不及时排出,积累过多,随之进入各用风元件和制动系统中,轻则影响元件 使用寿命,重则影响行车的安全,因此,目前在国外的朵车上普遍都装有自动排水装置,在我国随着机车应用水平的提高,目前也开始注意到了这个问题。但是,由于目前还没有一种具体的自动排水装置可提供给机车生产厂家选用,因此,要解决这个问题还需要作出一翻努力。为了便于了解这个问题,现将目前收集到的资料简述如下,供参考。  相似文献   

2.
在不改变驼峰调车场控制和传动方式的条件下,以现有重力式减速器为基础,研制重载车辆减速器。根据曲拐偏心距与传动压力关系的计算与分析,确定曲拐偏心距的选择范围,保证减速器性能的安全性;通过应力分析和计算,结合疲劳试验和有限元分析,确定关键零件的结构,满足减速器在重载条件下的机械强度要求;采用人性化设计,便于现场维护和维修。解决在低压传动条件下,实现减速器对重载货车的制动锁闭和缓解解锁的关键技术。满足轴重25 t重载车辆的运输需求,将重力式间隔制动减速器的使用寿命由原来轴重21 t时的2×106次,提高到轴重25 t时的3×106次。自2006年4月开始实地安装使用,其工作状态良好。  相似文献   

3.
车辆为什么 拉风不缓解? 拉风,就是拉动缓解阀,排除副风缸余风,使车辆缓解,以便将车辆推送至驼峰解体、溜放和编组。 正常情况下拉动缓解阀时,首先听到的是副风缸排风声,然后再听到制动缸的排风声,同时看到制动缸鞲鞲杆缩回,表明车辆已缓解。如拉风后车辆不缓解,则有可能是下列几种情况:  相似文献   

4.
车辆减速器是驼峰调车场的重要调速设备,通过对被溜放车辆的速度进行调节,最终实现与编组线上的停留车安全连挂。 根据传动方式及工作原理,车辆减速器基本功能的实现体现为曲拐的偏心距l(mm)与传动压力(简称气压)P(MPa)和车重之间的关系。因此,作为车辆减速器的关键部件,曲拐的设计是否合理、加工及组装质量都直接影响到它的性能及驼峰调车场的溜放安全和效率。[第一段]  相似文献   

5.
正JZ-7型空气制动机中,通过工作风缸与列车管压力比较,控制作用风缸的充气、排气,实现机车制动缸的充气、排气,即机车的制动、缓解。在某机务段配属的内燃机车中,工作风缸充气缓慢已成为JZ-7型制动机的典型故障之一。由于工作风缸充气不足导致机车制动时制动缸压力偏低甚至不产生制动缸压力,威胁列车运行安全。对这一故障发生的原因进行分析,并提出相应的故障判断及处理方法。  相似文献   

6.
1问题的提出   自1997年客车提速以来,在客车段修过程中,发现客车零部件腐蚀特别严重,配件更新量猛增.长沙车辆段段修客车年任务量400辆,1998年因腐蚀段修更换副风缸82个、工作风缸35个、端梁53根;1999年段修更换副风缸73个、工作风缸46个、端梁34根;2000年段修更换副风缸62个、工作风缸28个、端梁47根;二位端的制动主管在段修时须全部更换.……  相似文献   

7.
4 压缩空气和制动装置 4.1 压缩空气装置 图12以示意图方式表示出了1/4车组的压缩空气装置.产生压缩空气的装置由1个利用三相电流电机驱动一级螺旋式压缩机组成,这个压缩机根据ETA和ETB电动车中2个100 L主风缸中的压力情况,在700 kPa和1 000 kPa之间接通或者切断.所产生的压缩空气在附加连接的双腔式空气干燥设备中,利用整体式的油分离器进行烘干,所形成的冷凝水流入1个到车务段排放的收集箱内.  相似文献   

8.
地铁列车供风系统主要包括风源系统、风缸、用风设备及管路组件,对于确保用风设备正常工作,保障车辆运行安全性、平稳性及舒适性发挥着至关重要的作用。传统的供风系统设计选型多按照典型工况及依据经验进行估算。文章运用AMESim分析软件,根据供风系统中各元件的工作原理,建立了空气弹簧悬挂系统(包含空气弹簧、高度阀及差压阀)、制动系统等气动仿真模型,并可根据标准地铁列车供风气路原理图搭建各种编组型式的列车供风系统性能仿真分析平台。该平台不仅可以对列车初充风工况进行分析计算,还可以结合实际运行线路,根据停站时车辆载客量变化情况及通过曲线线路时空气弹簧偏载情况,研究分析供风系统的工作状态,如风源系统中空气压缩机的启停次数及平均工作率、风缸及空气弹簧的压力变化情况,同时还可以监测出各用风设备的耗风量,从而评估列车供风系统的综合性能。平台对于提高供风系统性能和设计分析能力、降低其能耗具有重要的工程意义。  相似文献   

9.
通过对车辆减速器缓解时传动机构进行受力分析,确定了车辆减速器可靠缓解条件,找出影响车辆减速器缓解可靠性的几方面因素,提出相应的解决方案。对于指导现场设备维护,提高车辆减速器缓解可靠性,减少车辆夹停现象,改善驼峰作业安全具有重要意义。  相似文献   

10.
新型HXN3B型内燃机车无总风缸低压报警装置,该型机车在高坡地段调车作业时,若总风缸风压低于规定值,而乘务员又未及时发现,会造成机车和车辆上闸,使列车出现运缓、停车等事故。对此提出加装总风缸风压低报警装置,并对该装置的工作原理、主要技术要求、改造方法及运用效果进行了介绍。  相似文献   

11.
车辆减速器是驼峰编组场重要的调速装置,每台车辆减速器都有多个制动用气缸,气缸一旦出现漏气,会造成车辆减速器制动力减弱,严重时影响车辆减速器的使用。通过研制便携式驼峰减速器气缸泄漏检测仪,可以在现场对气缸泄漏状态进行测试,判断出气缸状态好坏,进行定点维修,可以达到快速精准维修,避免过度维修的目的。  相似文献   

12.
TJK1-C型减速器控制电路中,减速器的动作时间,尤其是缓解时间对溜放车辆的调速效果相当重要。根据其性能,减速器缓解时间每延长10%~20%,就会造成溜放车辆低速甚至夹停。设计者为了减少减速器缓解时控制命令输出的间接时间,让缓解继电器HJJ在减速器制动时随制动继电器  相似文献   

13.
这天,阿虎与老黄两机班使用东风4型内燃机车共同牵引一列货物列车,阿虎在前担任本务机车操纵任务。始发站开车前,阿虎忘了使用大闸对列车进行瞬间缓解(即将大闸把由运转位移至缓解位,稍做停留再拉回运转位,使机车总风缸的高压空气瞬间直接充入列车管,以利于车辆快速缓解,同时还可辅助检查列车管贯通状态),过了出站信号机才想起来,赶着补了一把。接着又按规定按压“黑匣子”即监控记录装置的开车键。  相似文献   

14.
实测了工作风缸漏泄时不同减压量对应的自然缓解时间,分析了减压量对自然缓解时间的影响,得出了制动管减压100kPa的持续一定时间的保压试验比减压170kPa更严格的结论。  相似文献   

15.
梁严 《广西铁道》2020,(1):15-17
DF型内燃机车JZ-7型制动机在实际运用中,发生自动缓解的故障较多。其中一种容易忽视的故障现象是:进行JZ-7型制动机试验时,当自阀手柄从过量减压位回到最小减压位,列车管出现缓慢升压导致工作风缸压力瞬间下降,制动缸压力随之自动缓解。本文通过介绍中继阀、总风遮断阀、分配阀副阀、无火回送装置等可能引起故障的阀件结构特点、管路分布和作用原理,分析故障原因,找出故障处所,提出判断方法和可行性防范措施。  相似文献   

16.
在徐州北编组场使用的推送小车和减速器设备中,大量使用了检测开关以检测设备状态,包括小车定位开关(1K)、尾部限位开关(2K)、脉动开关(3K)、计数开关(4K)、减速器制动和缓解表示(ZB、HB)开关等。早期设计的检测开关采用的是永久磁钢加干簧管方式,使用中故障频繁,可  相似文献   

17.
为解决主供风单元双塔干燥器切换后无法准确报出故障问题,消除2个干燥塔始终处于干燥吸附状态,干燥剂吸水饱和后无法进行空气干燥,空气中水分进入风缸冷凝后形成液态水隐患,通过结构、故障报出逻辑以及实车数据跟踪调查,分析为原有故障预警逻辑判断并不能完全获得电磁阀YA和YB 2个线圈的得失电状态,也无法直接判断2个干燥塔的真实切换状态;基于此,制定了在主供风单元干燥塔上增加压力开关,用于监控干燥塔工作状态的优化方案;通过考证,可有效解决主供风单元双塔干燥器无法切换后能准确报出故障的问题。  相似文献   

18.
石家庄下行驼峰一、二部位减速器,2005年10月大修时更换为TJK4—50型。该减速器为间隔制动位所使用的重力式减速器。自投入使用后,便频繁出现减速器缓解慢或无法缓解的问题。钩车不能按规定速度出口,仅一天时间,就3次造成追钩,2次造成夹停,行车值班员采取紧急手段才避免了严重撞车、掉道事故。为此,对该减速器的控制电路进行了认真分析,经设计部门同意,对控制电路进行了修改。  相似文献   

19.
1992年齐厂生产的C63A型敞车空气制动装置要求装120型分配阀配手动空重车调整装置,254×254密封式制动缸(活塞行程为155mm)。经分析确定,该车手动空重车调整装置采用空车安全阀配均衡风缸方案;在空车安全阀确定的情况下,为选定均衡风缸容积,进行了理论分析和试验研究。  相似文献   

20.
车辆减速器测试平台主要包含试验整机、动力系统、数据采集分析模块、逻辑控制模块4部分,可实现对减速器动作过程中动作特性指标、控制阀各工作腔的气压变化数据、电磁阀电参数、表示接点状态等关键信息的采集。该测试平台能够模拟复现减速器典型故障;结合数据采集功能对故障特征进行研究,支撑故障深入分析;同时为减速器新产品、新技术研发,以及产品改进提供整机测试环境,有效缩短新产品研发周期。  相似文献   

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